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中條山冷卻機報道
[日期:2013-09-23]  來源:企業(yè)動態(tài)   閱讀:0 次 
    

                                             談我公司2500t/d篦冷機改造

                                                     山西中條山新型建材有限公司 李逸 高春風 王堅

    我公司2500t/d熟料生產(chǎn)線篦冷機,是第三代充氣梁式篦冷機,于2007年4月投入使用。同全國很多同規(guī)格的廠類似的篦冷機,由于當時設計、制造、安裝等局限性,再加上所有廠同樣的心理,產(chǎn)量是生產(chǎn)線運行是否優(yōu)良的第一標桿,所以在產(chǎn)量提高后,篦冷機的能力成為生產(chǎn)線上的薄弱環(huán)節(jié),冷卻效果差、熱回收效果差、燒篦板、堆雪人、斷軸、漏料等工藝(或設備)問題,嚴重影響產(chǎn)量、質(zhì)量和運轉率的提高,不利于應對激烈的市場競爭。特別是在運行兩年以后,問題越來越嚴重。因此,決定對篦冷機進行技術改造。

1 改造前的運行狀況及主要問題

1.1 我公司篦冷機設計及實際運行參數(shù)見以下。

表一  2500t/d篦冷機技術性能 設計參數(shù)

 

數(shù) 

     生產(chǎn)能力/(t/d)            2500    

數(shù) 

      二次風溫度/℃            ≤950     
      入料溫度/℃       1371            三次風溫度/℃      ≤800
      出料溫度/℃    環(huán)境溫度+65            出料溫度/℃      >250
  料層厚度(一段)/mm      500~600   料層厚度(一段)/mm    300~400
   篦板負荷[t/(㎡?d)]        40.8     系統(tǒng)熱回收效率/%      59.6
    篦床有效面積/㎡        61.2      同步運轉率/%      ≤80
    標態(tài)風量/(m3/kg)        2.87  
      出料粒度/mm        ≤25  

 

    1.2 改造前運行中主要問題表現(xiàn)在:

    1)熱回收效果差,二次風溫、三次風溫低。

    2)出冷卻機熟料溫度高,平均熟料溫度在250℃以上,由于冷卻效果差,篦床上溫度高,篦床兩側有嚴重紅河現(xiàn)象,細料側篦板與側板頻繁燒損,不僅影響到系統(tǒng)的運行率,還增加了維修成本與維修工作量。

    3)由于整個篦板梁長期經(jīng)受高溫,產(chǎn)生嚴重變形。

    4)系統(tǒng)密封差,冷卻風短路、漏風、竄風嚴重,風室內(nèi)不同風壓之間內(nèi)耗大,有效冷卻風大幅度下降。

    5)冷卻風機的風量和風壓不合理,選型不當,也是導致冷卻效果差的重要原因。 2 改造方案選擇 篦冷機改造項目一旦列入我公司技改計劃,改造方案和實施單位的選擇成為關鍵。由于國內(nèi)可以改造第三代充氣梁式篦冷機的單位很多,技術水平參差不齊,為慎重起見,我公司做了大量的調(diào)查研究,并且向水泥行業(yè)多位知名專家進行廣泛咨詢,通過技術上的先進性、適用性,經(jīng)濟上的合理性、盈利性,實施上的可能性、風險可控性進行半年多的論證、考察以及全面科學的綜合分析,最后確定選擇GZSJ公司的改造方案,采用了法國圣達瀚篦冷機技術進行實施改造。

     具體改造方案如下:

    (1) 增設進料高溫段——急冷床(圣達瀚專利技術) 刪除篦冷機入口處原有的多排固定床和前端充氣梁,增加圣達瀚篦冷機獨有技術的急冷床。 急冷床的風機及篦板布置見以下

                                    急冷床的風機及篦板布置

                         急冷床1# 4排(七個控制小單元) 新增一臺風機供風

                         急冷床2# 3排(四個控制小單元) 采用一臺原有風機供風

    (2) 急冷床的進風形式采用風箱+風管+蝶閥供風。

    (3) 活動床全部更換為圣達瀚結構型式(框架梁、篦板梁、篦板與側護板)。

    (4) 活動床部分重新劃分風室,共分為六個風室,分別由七臺風機供風,第一、二風室為新增風機,其余風室采用現(xiàn)有風機。 新的風室風機及篦板布置見表3。

    (5) 更換所有篦板梁。

    (6) 調(diào)整所有的自由輪、導向輪。

    (7) 重新設計各風室密封,保證各風室風壓的獨立性。

    (8) 更換所有電動弧形閥為圣達瀚雙層鎖風閥。

 

     3、改造效果

    我公司篦冷機改造與生產(chǎn)線升級改造同時進行,歷時22天,改造后熟料生產(chǎn)能力達到3100t/d。改造后篦式冷卻機的性能見下表

                     改造后篦式冷卻機技術性能  

數(shù)

     生產(chǎn)能力/(t/d)            3100    

數(shù)

      二次風溫度/℃            ≤1100    
      入料溫度/℃       1371            三次風溫度/℃      ≤900
      出料溫度/℃    環(huán)境溫度+65            出料溫度/℃      <90
  料層厚度(一段)/mm      600~800   料層厚度(一段)/mm    650~700
   篦板負荷[t/(㎡?d)]        48.9     系統(tǒng)熱回收效率/%      ≥76
    篦床有效面積/㎡        63.4      同步運轉率/%       100
    標態(tài)風量/(m3/kg)        2.21
      出料粒度/mm        ≤25

 

    3.1 改造后二次風溫、三次風溫分別比改造前提高150℃、100℃以上,大大改善窯爐的燃燒氣氛,燃燒速度更加快,燃燼率提高,C1出口溫度下從330攝氏度下降至310攝氏度,窯的熱工制度更加穩(wěn)定,窯爐的操作和控制變得容易,操作員普遍感覺到窯變得更好操作。

    3.2 急冷床熟料流態(tài)化狀態(tài)良好,淬冷效果理想。從攝像電視和現(xiàn)場的觀察孔可以看到在高溫段高壓冷卻風均勻有力的穿透熟料層,徹底解決了因熟料的離析現(xiàn)象而產(chǎn)生的紅河問題。

    改造前1月份三天平均強度為33.4 Mpa,2月份為29.9 Mpa,3月份為32.2 Mpa,平均為31.83 Mpa; 改造后6月份為38.7 Mpa,7月份為37.4 Mpa,8月份為35.6 Mpa,平均為37.23 Mpa(改造前后,生料成分與配料方案基本穩(wěn)定)。

    熟料:(改造前)                                      煤粉:

     月份        3天強度(MPa)     平均值(MPa)         月份          發(fā)熱量(kcal/kg)    
    一月份      33.4        31.83     一月份                5615.2
    二月份      29.9     二月份          5688.9
    三月份      32.2     三月份             5500.9

    熟料:(改造后)                                      煤粉:

     月份       

  3天強度(MPa)     平均值(MPa)          月份             發(fā)熱量(kcal/kg)   
    六月份      38.7        37.23      六月份                5569.6
    七月份      37.6      七月份           5789
    八月份      35.6      八月份             5535.5

改造后三天強度平均增長了5.4Mpa 3.3 出冷卻機熟料溫度低,正常結粒的熟料顆??梢灾苯佑檬肿テ?,測得的圓顆粒熟料溫度為86℃,低于環(huán)境溫度+65℃。

    3.4 改造后窯產(chǎn)量從2750 t/d穩(wěn)定提高到了2950t/d,最高產(chǎn)量提高到了3100t/d,篦冷機的效能沒有下降的表現(xiàn),但由于受高溫風機限制,窯系統(tǒng)抗波動的能力弱,尚不能長期穩(wěn)定運行。

    3.5 節(jié)煤、減排效果明顯。  

 改造前                                   

     月份      

   實物煤耗(kg/t)       平均值(kg/t)          月份        實物煤耗(kg/t)          平均值(kg/t)   
    一月份       160        159      六月份             149            149
    二月份       160      七月份      151
    三月份       158      八月份       148

  此表顯示改造后比改造前噸熟料煤耗降低了10kg/t

 改  

 造

 前

 的

 月

 平

 均

 產(chǎn)

 量 

     月份          熟料產(chǎn)量(噸)    

 改 

 造

 后

 的

 月

 平

 均

 產(chǎn)

 量

      月份            熟料產(chǎn)量(噸)     
    一月份       75498     六月份        88486
    二月份       83383     七月份        72685
    三月份       70408     八月份        82332
     合計      229289      合計       243503

 

    按6、7、8三個月的熟料產(chǎn)量243503噸計算,節(jié)省原煤2435噸,換算成標煤為1958.9噸,平均每月為652.96噸。 按一般每燃燒一噸標準煤產(chǎn)生二氧化碳2600公斤,二氧化硫8.5公斤,氮氧化物7.4公斤計算每年的減排量如下: 減排CO2=652.96×2.66×12=20842.48噸 減排SO2=652.96×0.0085×12=66.6噸 減排N2OX=652.96×0.0074×12=57.98噸

     3.6 篦冷機改造后,可靠性系數(shù)RF提高到100%,再沒有因為篦冷機故障影響窯運行的情況。

                                                                                                  山西中條山新型建材有限公司 2013年9月5日

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